202468. lajstromszámú szabadalom • Javított hidroformilezési eljárás nem vizes közegben aldehidek előállítására, kevéssé illékony foszforligandumok alkalmazásával

29 HU 202 1G8 B 8. táblázat 30 Vizsgálati eredmények - napi átlagértékek Üzemelés napokban Hőmérsék­let “C Rh* ppm Ligan­dum* töineg% Parciális nyomások CO »2 C4H8 kPa kPa kPa R.-seb. g-mól/l/óra Az egyenes és elágazó szén­láncú aldehid mólaránya 1,0 85 275 10,9 103 386 48 1,46 16,91 2,0 83 260 10,4 103 386 55 1,78 16,79 3,0 70 266 10,6 103 386 55 1,62 19,03 4,0 70 276 10,9 103 386 55 1,54 21,59 4,8 70 285 11,5 110 386 55 1,53 21,80 5,8 70 290 11,6 103 386 63 1,61 21,98 6,8 70 295 11,8 103 386 63 1,57 22,45 8,0 70 300 12,0 103 386 63 1,60 22,60 9,0 82 304 12,1 103 379 69 1,64 22,18 9,4 85 309 12,3 69 352 103 2,86 12,63 11,8 85 309 12,3 55 338 97 4,34 4,74 12,6 85 435 17,4 no 379 76 2,23 8,15 Az értékek változása azt tükrözi, hogy a reaktorban lévő folyékony termék mennyisége naponta változik. 9. példa Folyamatos üzemmenetben, a katalizátor folyamatos recirkuláltatásával, olefines kiin- 30 dúló anyagként 1-oktén alkalmazásával 9 na­pon át tartó hidroformilezést végeztünk az alábbi módon. Folyadék-recirkuláltató reaktorrendszer­ként két darab sorba kapcsolt 2,8 literes, 35 rozsdamentes acélból készült keverőedényt használtunk, és mindegyiket felszereltük függőleges irányú keverövel és körkörös, cső alakú gázelosztóval a reaktor aljához kö­zel, a szintézisgáz betápláláséra. A gázelosztó 40 olyan méretű furatokkal volt ellátva, amely biztosította a kivánt gázáramlást a folyadék belsejében. Az 1. reaktor körül szilikonolaj­ból álló köpenyt helyeztünk el, a reaktor tartalmának a reakció-hőmérsékletre melegi- 45 tése céljából; a 2. reaktorban lévő reakció­­elegyet elektromos úton fűtöttük. Mindkét reaktor belseje hűtókígyókkal volt ellátva a reakció-hőmérséklet szabályozása céljából. Az 1. és 2. reaktort csővel kapcsoltuk össze, 50 hogy az 1. reaktorból az el nem reagált gá­zokat a 2. reaktorba vezethessük, és az 1. és 2. reaktort egy másik csővel is össze­kötöttük, abból a célból, hogy az 1. reaktor­ból a katalizátort és az aldehidterméket tar- 55 talmazó folyékony reakcióelegynek egy részét a 2. reaktorba tudjuk szivattyúzni, ahol az 1. reaktorban el nem reagált olefint további hidroformilezó reakciónak vetettük alá. Mindként reaktor tartalmazott továbbá 60 egy pneumatikus folyadékszintszabályzót a reaktorokban fennálló folyadékszintek auto­matikus szabályzására. Az 1. reaktor tartal­mazott továbbá egy csövet, amelyen át a fo­lyékony olefint méröszivattyú alkalmazásával 65 bevezettük, továbbá egy csövet a szintézis­gáznak a gázelosztón át történő bevezetésé­re; a szintézisgázt a 2. reaktorban ugyan­azon a csövön át egészítettük ki, amelyen az el nem reagált szintézisgázt az 1. reaktorból a 2. reaktorba vezettük. A 2. reaktort fel­szereltük továbbá egy lefúvató (leeresztő) ventillel is az el nem reagált gázok eltávolí­tására. A 2. reaktor aljáról egy csövet ve­zettünk egy desztilláló berendezés tetejére, amelynek segítségével a folyékony reakció­­elegy egy részét a 2. reaktorból a lepárló berendezésbe tudtuk szivattyúzni. A lepárlót vákuumszivattyú segítségével csökkentett nyomás alatt tartottuk. A desztilláló beren­dezés gáz/folyadék-elválasztó részében az elpárologtatott aldehidet elkülönítettük a folyékony reakcióelegy nemillékony kompo­nenseitől. A visszamaradó, nemillékony katali­zátort tartalmazó, folyékony reakcióelegyet recirkuláltató csövön át az 1. reaktorba szi­vattyúztuk vissza. A recirkuláltató csőveze­téket pneumatikus folyadékszint-szabályzóval is elláttuk. Az elpárolgott aldehidterméket vízzel hűtött kondenzáló berendezésbe vezet­tük, cseppfolyósítottuk és termékszedöben gyűjtöttük össze. A hidroformilezó reakciót úgy hajtottuk végre, hogy körülbelül 0,779 liter ródium-di­­karbonil-(acetil-acetonát) katalizátor prekur­­zor-oldatot, (megfelel körülbelül 300 ppm rá­diumnak), körülbelül 23 tömeg% 3-(difenil­­-foszfin)-benzolszulfonsav-(trioktil-ammóni­­um)sót [olyan (I) általános képletű vegyúlet, amelyben R jelentése fenilcsoport, és M* tri­­oktil-ammónium-csoportot jelent] és oldószer­ként 77 tömeg% 9 szénatomos aldehidet táp­láltunk az 1. reaktorba. A 2. reaktorba kö­rülbelül 1,00 liter azonos összetételű katali­17

Next

/
Thumbnails
Contents