Aba Iván: Műszaki tudományos kutatás Magyarországon (Budapest, 1965)

Az Élelmezésügyi Minisztérium intézetei

másokban az exportminőségű szesz mennyiségének növelését eredményezték. Az eredmények értékét fokozza, hogy a szeszfőzéshez, finomításhoz szükséges energia mennyiségét azáltal sikerült csökkenteni, hogy a készülékeket az elméleti számítások alapján nyert paraméterek segítségével állították be. Több millió forint megtakarítást értek el a külföldről importált, metilalkoholt és egyéb ismeretlen szennyeződéseket tartalmazó szesz finomítási technológiájának kidolgozásával, amellyel 1953-ban 500 vagont meghaladó importszeszt dolgozott fel szesziparunk. Az importált szesz rossz minőségére jellemző, hogy kereskedelmi szer­veink azt a finomszesz árának közel fele értékében tudták megvásárolni, az eljárás eredményességét pedig az igazolja, hogy a finomított szesz egy részét még exportál­ták is. A sütőélesztő-iparban az elmúlt 10 év alatt a legsúlyosabb feladat a közel két­szeresére növekedett igények kielégítése volt. Ezt az ún. sűrű eefrés élesztőgyártási technológiával sikerült teljes mértékben elérni. Az eljárás lehetővé tette, hogy az élesztőgyárak a meglevő berendezéssel a felfokozott igényt az önköltség egyidejű csökkentése mellett tudják kielégíteni. A sűrűcefrés elv az azóta kidolgozott újabb élesztőgyártási technológiában is megmaradt. Az erjedés során keletkező szénsavval távozó szesz kinyerésére használatos aktív szenes adszorbereket az Intézet által kidolgozott vizes abszorpciós eljárással helyette­sítették. Az új technológiák helyességét igazolták a Szabadegyházai Szeszgyár ered­ményei. Ott azelőtt semmiféle szeszkinyerő berendezés nem volt. Az eredmények alapján az Óbudai és Győri Szeszgyár is áttért a vizes abszorpciós eljárásra, annak ellenére, hogy korábban aktív szenes adszorpciós berendezéssel dolgoztak. A vissza­nyert szesz mennyisége 0.4-ről 0,G°o-ra nőtt, és ezenkívül a szeszvisszanyerés költsége is jelentős mértékben csökkent. A szesz—élesztő kombinált gyártástechnológiája lehetővé tette a sütőélesztő­iparban a gyár szeszüzemében termelt élesztő felhasználását anya élesztőként. Az új technológia jelentős mértékben csökkentette a sütőélesztő-gyártás nyersanyag­­szükségletét. A kombinált gyártástechnológiát a gyárak közel 4 évig alkalmazták, 1959. január 1-től pedig az ugyancsak az Intézetben kidolgozott félfolytonos gyártás­­technológiára tértek át. A félfolytonos technológia jelentősége az, hogy ezzel az első lépést tették meg a szakaszos gyártási elvről a folytonos gyártásra való áttérésre. Új technológiát javasolt az Intézet a keményítőiparban is, mégpedig az ion­­cserélős szörptisztítási eljárást, amelyet a Cukoripari Kutatóintézet munkatársaival együtt dolgozott ki. Az új eljárással önköltségcsökkentést értek el. és egyidejűleg a késztermék minőségét is javították. Az üzemi megvalósítás azóta jelentős mérték­ben előrehaladt. Hasonlóképpen új technológia a keményítőiparban a hidrociklonok felhasználása is. A keményítőtej sűrítésére használt hidrociklonok hely- és munkaigénye lényegesen kisebb, mint a korábban használt besűrítőké, és ezenfelül a termelt keménjdtő minősége is javult. Új nyersanyagok feldolgozásában sok esetben segítették a mezőgazdasági szesz­ipart. Üzemi méretben kidolgozták a cukorcirok, a csicsóka, a batáta és a rizs kopta­tásából származó liszt erjesztését. Ezenkívül keményítőszörp, olaszbúza, burgonya­­keményítő-gyári törköly és még sok más anyag szeszipari feldolgozásával is foglalkoz­tak laboratóriumi méretben. Az erjedéses butanol—aceton gyártás gazdaságosságát nagymértékben elősegí­tették azáltal, hogy a melaszt erjesztő kultúrák szelektálásával és a szükséges adalék tápanyagok meghatározásával lehetővé tették az áttérést az eddig használt költsége­sebb tengeriről az olcsóbb melasz nyersanyagra. 316

Next

/
Thumbnails
Contents