190922. lajstromszámú szabadalom • Eljárás heterogén fázisú vegyipari folyamatok intenzív megvalósítására

5 190.922 6 A kapott termék egyenletes, jó minőségét analiti­kai vizsgálatok, a szója fehérje jobb hasznosulását baromfietetési kísérletek bizonyították. Külön elő­nye az ily módon előállított terméknek, hogy egyen­letes eloszlásban és hasznosítható formában már ma­gába foglalja az állatok etetéséhez szükséges mennyi­ségű foszfort, kalciumot és nátrium-kloridot, így ezen komponenseket a takarmánykeverék előállí­tása során nem szükséges külön bekeverni. 3. példa A példában a 174.735 lajstromszámú „Eljárás ké­rődzők takarmányozására szolgáló polihidroxi ve­­gyület-karbamid komplex előállítására” szabadal­munkban ismertetett eljárást viteleztünk ki találmá­nyunk szerint. A berendezés az 1. ábrán bemutatott elrendezéshez hasonlóan két egymás fölé helyezett, sorba kapcsolt reaktorcsövet tartalmaz. A kívülről szigetelőpaplannal szigetelt reaktorcsövek hossza 2,4 m, belső átmérője 95 mm, anyaga KO-36 minőségű saválló acél. A reaktorcsövekben forgó magnélküli csiga jellemzői: külső átmérő: 85 mm, menetemelke­dés: 75 mm, fordulatszám: 1500 ford/min, a meghaj­tómotorteljesítménye: 2,2 kW. Az 1. reaktorcső beömlőgaratjába 1600 kg/h kuko­ricadarát és 326 kg/h prill karbamidot adagoltunk fo­lyamatosan, ami a reaktorcső 24%-os töltöttségét eredményezte. A reaktorcső tengelyére merőlege­sen, egymástól 0,4-0,4 m távolságban elhelyezett négy beömlőcsonkon (fúvókák) keresztül összesen 143 kg/h mennyiségű, 120 °C hőmérsékletű telített vízgőzt juttatunk az 1. reaktorcsőbe. A gőz hatására a szemcsés karbamid pillanatszerűen feloldódott, majd lejátszódott a kukorica keményítő-karbamid komplex képződése. A reakció döntő része már az 1. reaktorcsőben lejátszódik, a 2. reaktorcső szerepe a 100%-os átalakulás biztosítása és további homogeni­­zálás. A kukoricadara átlagos tartózkodási ideje a két reaktorcsőben összesen 10 sec. Termoanalitikai vizsgálatok alapján a termékben a kívánt folyamat 100%-os hatásfokkal lejátszódott. Az eljárás és berendezés a bemutatott formában alkalmas egyéb, polihidroxi vegyületet tartalmazó anyag (pl. búzaliszt, árpaliszt, takarmány mait óz stb.) kezelésére is. Egy ugyanezen feladat megoldására üzemelő 1,5 m3 térfogatú keverős berendezés teljesítményfelvé­tele a példában ismertetettel azonos kapacitás esetén kb. 50 kW. 4. példa 1,2 t/h szipernát hordozóra 2,2 t/h propionsavat vittünk fel az 1. példában ismertetett berendezésben, azzal a változtatással, hogy a reaktorcsőben forgó magnélküli csigát olyanra cseréltük, melynek első fele 90 mm külső átmérőjű és 50 mm menetemelke­désű, a második fele pedig 85 mm külső átmérőjű és 120 mm menetemelkedésű, egyenlő hosszúságú két szakaszból áll. Ezzel azt értük el, hogy a reaktorcső első felében, ott, ahol a nagy mennyiségű folyadékot beporlasztjuk, nagyobb fokú töltöttség alakul ki, majd a második szakasz nagyobb menetemelkedésű csigája nagy sebességgel kihordja a terméket a reak­torból. A reaktorcső egészére vonatkoztatott töltött­­ségi fok 67%-os, az átlagos tartózkodási idő pedig 7 sec. A kapott termék gurulékony, csomósodástól men­tes, könnyen adagolható. A példában ismertetett berendezésben elvégeztük különböző növényvédőszerek formulázását is. 5. példa A 3. példában ismertetett berendezés 1. reaktor­­csövét külön felhasználva! végeztük el mosószerépí­tőként felhasználható nátrium-tripolifoszfát nedves­ségtartalmának beállítását (kondicionálás). A be­ömlőgaratba adagolt 2,8 t/h nátrium-tripolifoszfát nedvesítéséhez szükséges 15,4 kg/h vizet dugattyús adagoló szivattyú szállította a reaktorcső első beöm­lőcsonkjához (a reaktorcső további három beömlő­csonkját lezártuk, nem használtuk). Közvetlenül a beömlőcsonk előtt a vizet elektromos fűtőszál segít­ségével gőzzé alakítottuk és így juttattuk a reaktor­térbe. Az eljárás során a reaktorcső töltöttsége 29%­­os, a szilárd anyag reaktorban való átlagos tartózko­dási ideje 5 sec volt. A kapott termék víztartalma a gyártás 15 külön­böző időpontjában vett minta mérése alapján 0,55±0,02%. 6. példa Korszerű mosóporok előállításakor egyenletes el­oszlásban a legnehezebben vihető két komponens - a felületaktív anyag és az illatanyag - bevitelére állítot­tuk össze az alábbi berendezést. A 3 m hosszú, 86 mm belső átmérőjű saválló acél reaktorcső két rész­letben, duplikált kivitelben készült. Az alkalmazott 75 mm külső átmérőjű, 70 mm menetemelkedésű magnélküli csigát 980/perc fordulatszámú motorral hajtottuk meg. A felületaktív anyag bevitelére pedig 2,0 m távolságban elhelyezett porlasztófej szolgált. A reaktorcső első, 1 m hosszúságú duplikált szaka­szát kb. 80 °C hőmérsékletű vízzel fűtöttük, a hátsó 2,5 m hosszúságú duplikált szakaszát pedig kb. 5 °C hőmérsékletű csapvízzel hűtöttük. Az első szakasz fűtését az Ivtensol AO-10 típusú nemionos felületak­tív anyag 65 °C körüli olvadáspontja, a későbbi hűtést pedig az illatanyag nagy tenziója tette szükségessé. A bevitt félkész Tomi Brill mosópor anyagáramát 1,7 t/h, a megolvasztott felületaktív anyagét 85 kg/h, az illatanyagét pedig 0,9 kg/h értékre állítottuk be. így a reaktorcső 28%-át kitöltő mosópor 10 sec. átla­gos tartózkodás után, egyenletesen jó minőségben hagyta el a reaktorcsövet. 7. példa Berendezésünket több szilárd anyagból álló, meg­határozott, egyenletes összetételű porkeverék előál­lítására (homogenizálás) használtuk, a reaktorcső palástján keresztül újabb komponensek beadagolá­sára nem került sor. Az 1,5 m hosszú, 96 mm belső átmérőjű kemény PVC cső beömlőgaratjába 3 vál­toztatható fordulatszámú rugós poradagoló szállított folyamatosan óránként 700 kg nátrium-kloridot, 650 kg kálium-kloridot és 150 kg kriolitot. A 90 mm külső átmérőjű és 85 mm menetemelkedésű, 8 mm anyagátmérőjű magnélküli csiga 1800/perc fordulat­számmal forgatva végezte a homogenizálást és a szál­lítást. A homogenizáló cső töltöttségi foka 20%-os, az átlagos tartózkodási idő pedig 3 sec volt. A termék homogenitása elemanalitikai mérések 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents