181950. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vizes, sósavas vas (III)-klorid- oldatok termikus bontására

3 181950 mennyiségét, a porlasztó helyzetét a reaktorban, azonban ezideig nem sikerült ezeket az oldatokat szokásos módon vasoxiddá és vasban szegény sósav-oldattá feldolgozni. Valószínűleg a gáz formájú vas(III)klorid képződése és a homogén gázfázis hidrolízise következtében nagymennyisé­gű szubmikroszkopikus méretű finom vasoxid keletkezik, amely sem a reaktorból, sem az utána kapcsolt szárító­pormentesítőbői hasznosítható módon nem nyerhető ki. A nagyrészt 0,1 pmétemél kisebb átmérőjű por főtömege ily módon eljut a mosó- és abszorpciós oszlophoz, hasonlókép­pen elér a berendezéshez kapcsolt szívóventillátorhoz. Ez ismételten üzemzavarokhoz vezet, ezen túlmenően a keletke­zett sósav a finom vasoxidport feloldja és ily módon a vas­­klorid oldat újra képződik. Ennek következtében a kinyert vasoxid por hozama 50% alatt marad. Az alacsony hozamon a pörkölés hőmérsékletének csökkentése, ami a Fe(III)CI elpárolgást mérsékeli, sem segít, mert a hőmérséklet csök­kentése a hőbontás eredményességét kedvezőtlenül befolyá­solja. Ilyen esetben a szilárd reakciótermék nem kívánatosán magas maradék kloridtartalmat mutat; ezen túlmenően 320 °C hőmérséklet alatti üzemeltetésnél súlyos zavarok lép­nek fel, minthogy a vasklorid a reaktor-falra ülepedik. Az ellenáramú porlasztásos hőkezelés elvét csak egy eset­ben törték át, mégpedig az úgynevezett lépcsőzetes pirolízis­­nél. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy az oldatban lévő kloridelegynek csak egy részét hőkezelik, így például a há­rom értékű kloridokat, a többieket azonban nem, ily módon egy utólagos vizes extrakcióval az elválasztás megoldható. Ez az eljárás különbözik célkitűzésében az ismert megoldá­soktól; eltérő az oldott kloridok félesége, nagy száma, ezek koncentrációja is, ez utóbbi két nagyságrenddel a tiszta vas(III)klorid-oldatok porlasztásos hőkezelésének optimu­ma alatt van. Ennek következtében az ismert megoldások alapján nem következtethetünk az új eljárás technikai alkal­mazhatóságára. Abban az esetben, ha a lépcsőzetes pirolízis­­nek alávetett oldatokat teljes bontásnak akarjuk alávetni, itt is az ellenáramú porlasztást kell alkalmazni. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy az egyenáramú porlasztásos hőkezelésnél szerzett inkább negatív tapasztala­tok dacára, mód van arra, hogy vas(III)kloridot és sósavat tartalmazó vizes oldatokat dolgoztunk fel anélkül, hogy a fentiekben említett üzemzavarokat tapasztalnánk, ha az ol­datot egyenáramban forró gázokban porlasztjuk, és ily mó­don az oldatrészeket cseppekké alakítjuk. A művelet elméleti alapjai nem tisztázottak. Tapasztaltuk azonban azt, ellen­tétben a technika állásából szerzett ismeretekkel, hogy vas(III)klorid esetében a fémklorid porlasztásos hőkezelése kedvező eredménnyel teljes mértékben végrehajtható. A találmány tárgya eljárás vizes sósavas vas(III)klorid­­oldatok termikus bontására, célszerűen olyan oldatok eseté­ben, amelyek legalább 150 g/Iiter Fe1,l-t tartalmaznak; az oldatot egy reaktorba beporlasztjuk, a szilárd bomlási ter­mékeket a gázoktól mechanikus úton elkülönítjük és a sósa­vat ismert módon, például vízben adiabatikusan abszorbeál­taivá vagy vizes oldattal sósavvá dolgozzuk fel. A műveletet oly módon végezzük, hogy a porlasztóit cseppeket egyen­áramban a forró gázokkal együtt vezetjük. A gázok hőmérsékletét célszerűen a reaktor elvezetőcsövé­ben 150 és 400 °C, célszerűen 250—350 °C között tartjuk. A szilárd bomlási termékeket szokásos módon mechani­kus úton eltávolítjuk a gázokból, a klórhidrogént vízben adiabatikus abszorpcióval vagy vizes oldással technikai tisz­taságú sósavoldattá alakítjuk. A reaktor elvezetőcsövében a gázokat 150—400, célszerű­en 250—350 °C hőmérsékletre állítjuk be; a hőmérséklet beállítását a porlasztandó oldat és a felhasznált fűtőanyag mennyiségének szabályozásával biztosítjuk. A keletkezett termékek minősége a felhasznált energia mennyiségéhez vi­szonyítva optimális értékű. A kapott Fe203-ra viszonyított energiafelhasználás termé­szetesen nagymértékben függ a feldolgozandó vas(IÜ)klorid oldat koncentrációjától is. Azt tapasztaltuk, hogy az eljárás gazdaságosságának biztosítása érdekében olyan oldatokat kell feldolgozni, amelyek legalább 150 g Fem/liter koncent­rációt mutatnak. Az eljárás kivitelezéséhez az ismert pörkölő kemencét álló henger formájában alkalmazzuk, a henger tetején az oldatot egy szórófejen keresztül porlasztjuk, a forró gázokat itt ve­zetjük be, vagy fűtőolaj vagy fűtőgáz elégetésével a berende­zésben állítjuk elő. Az oldatcseppeket és a gázokat egyaránt lefelé vezetjük. A vasoxidot, továbbá a gázokat a reaktor aljához közel eső helyen vezetjük el. Ily módon a gáz, vala­mint a kondenzált fázis egyformán lefelé halad, ily módon egyenáramú mozgást idézünk elő. A bevezetőben említett, az egyenáramú eljárásnál észlelt elvi hátrányok ellenére sikerült olyan oldatok esetében is, amelyek főleg vas(III)kloridot és sósavat tartalmaznak, a porlasztásos hőkezelést minden üzemzavar nélkül alkalmaz­ni és olyan vasoxidot előállítani, amelynek klórtartalma többnyire két % Cl " alatt van. Ellentétben a fentiekben ismertetett, igen kedvezőtlen ellenáramú megoldással, sike­rült a találmány szerinti eljárással egyenáramban is valamely közönséges ciklon alkalmazásával, a felhasznált vasat 85— 98%-ban vasoxiddá alakítani. így például egy berendezésbe 216 liter/óra vas(III)klorid­­oldatot poriasztunk, ami 190 g/liter vasat tartalmaz. A mű­veletnél ellenáramot alkalmazunk, a kemencébe alul belépő gázok hőmérséklete 720 “C, a berendezés felső részében a kilépő gázok hőmérséklete 420 °C. Noha a kísérleti körülmé­nyeket optimálisra választottuk, a felhasznált vas mennyisé­gére számítva mindössze 27,8% vasoxidot lehetett kinyerni; továbbá 20,7%-ot kaptunk a berendezéshez kapcsolt ciklon­ból. 22,4%-ot lehetett sósav formájában kinyerni a kemence gázait vízben abszorbeáltaivá, ily módon 60 g/liter vasklorid tartalmú oldatot kaptunk, amely a legtöbb célra alkalmat­lannak mutatkozott. Másik kísérletként hasonló berendezésben, a fütőgázokat az oldattal együtt a berendezés fejrészében vezetjük be és alul vezetjük el; a gázok és az oldat egyenáramban haladnak; az oldatot 153 liter/óra sebességgel tápláljuk be; vas(III)klorid­­oldat 259 g/liter vasat tartalmaz. A berendezés felső részé­ben a hőmérséklet 650 °C, alul 325 °C, a ciklonban 300 °C. A felhasznált vasból a magasabb (ami a műveletet megnehe­zíti) koncentráció dacára, 73,2% nyerhető ki, a berendezés aljában. További 10,3%-ot a berendezéshez kapcsolt ciklon­ból kapunk. A regenerált sósavban mindössze 2,7% vas található. Ugyanebben a berendezésben azt tapasztaltuk, hogy a legkedvezőbb hőmérséklet a ciklon mögött mérhető: 300 °C; a hőmérséklet-értékeket az alábbi táblázat foglalja ösz­­sze: 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents