167826. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátor előállítására

167826 6 szárítjuk. Izzítókemencébe rakjuk és a kemence hőmérsékletét 15 óra alatt egyenletes ütemben, 1850 °C-ra emeljük és 5 órán ezen a hőmérsékle­ten tartjuk. A terméket a kemencével együtt hagyjuk lehűlni. 5 Elemzés alapján a fenti módon készült (I. jelű) katalizátor alaptest összetételére az alábbi ada­tokat kaptuk: spinell (MgO.AbOj) 84,1% (a spinell-képzéshez szükséges oxidok meny- 10 nyiségére vonatkoztatva alumíniumoxid 3,8% szilíciumdioxid 2,0% nikkel(II)oxid 10,1% 155 ml reakcióterű, alumíniumból készült cső- 15 reaktort megtoltunk az I. jelű katalizátor alap­testtel. A rendszer nitrogén áramban végrehaj­tott szellőztetése és felfűtése után a reaktorba atmoszferikus nyomású, sztöchiometrikus össze­tételű, a reaktor hőfokára előmelegített H^:S 20 gáz-gőz elegyet tápláltunk be 350 °C reaktorhő­mérséklet és 450 Nl/1. kat.ó térsebesség mellett, majd ezt követően 2 óra múlva a termékgáz ösz­szetételét megelemezve az alábbi adatokat kap­tuk, melyek a későbbiek során sem változtak: 25 60,9 tf% kénhidrogén 36,7 tf% hidrogén 1,5 tf% kéngőz A katalizátor használat közben nem porlódott, aktivitása 3 hónap alatt nem változott. A kata- 30 lizátort ezután a reaktorból eltávolítottuk. Meg­állapítást nyert, hogy a nikkeltartalom szulfid­formában volt jelen és a mennyisége nem csök­kent a használat során. Összehasonlítás az 1. példához: 35 Kereskedelemben kapható nikkel(II) szulfid tartalmú tablettázott katalizátorból 155 ml-t alu­míniumból készült csőreaktorba töltöttünk. Az 1. példában alkalmazott körülmények között H2:S sztöchiometrikus arányú keverékét tápláltuk be. 40 A termékgáz 53,2% kénhidrogént, 44,1% hidro­gént és 2,7% kéngőzt tartalmazott. A katalizátor 100 óra üzemidő alatt jelentős részben elporló­dott, 270 óra múlva pedig a gázáramot a porlódás okozta dugulás miatt nem tudtuk fenntartani. 45 2. példa Az I. jelű katalizátor-alaptestből kimértünk 50 250 g-ot és 40 ml olyan kobalt(II) nitrát hexa­hidrát oldattal impregnáljuk, melynek 1 ml-e 0,1 g kobaltot tartalmaz. Ezután 2 órán keresztül 250 °Oon szárítószekrényben tartottuk, amikor is a kobalt(II) nitrát elbomlik és kobaltoxiddá 55 alakul. Lehűlés után 40 ml 32%-os kénsavoldat­tal impregnáljuk és 90 percig 110 °C hőmérsék­leten szárítjuk. Az így előállított katalizátor je­le II. Elemzés alapján megállapítottuk, hogy a ka- 60 talizátor 4,1% CoS04-et tartalmazott. Az 1. példában leírt készüléket megtöltöttük a II. jelű katalizátorral. Ezután a rendszert nitro­génnel kiszellőztettük és felfutottuk, majd at­moszferikus nyomású, sztöchiometrikus összeté- 65 telű, a reaktor hőfokára előmelegített H2:S gáz­gőzelegyet tápláltunk be 350 °C reaktor hőmér­séklet és 775 Nl/1. kat.ó térsebesség mellett. Ezt követően 2 óra múlva a termékgáz összetételét elemezve megállapítottuk, hogy a hidrogén 70,1% konverzióval alakult át kénhidrogénné. 3. példa Ä 2. példában leírt körülmények között végez­zük a III. jelű katalizátor előállítását, de a kobalt­-II-nitrát termikus bontása után az ott leírt to­vábbi technológiai folyamatot megszakítjuk. Ez­után még ml-ként 0,09 g molíbdénnel egyenérté­kű 80 ml ammónium molibdenát vizes oldatával impregnáljuk a kobaltoxid komponenst is tartal­mazó katalizátor-alaptestet, majd szárítószek­rényben 150 °C-on 1 órán keresztül szárítjuk. Ekkor a molibdenát termikusan elbomlik és mo­libdénoxiddá alakul át. Ezután a 2. példában le­írt módon elvégezzük a kénsavas impregnálást. Az így előállított katalizátor jele III. Elemzés alapján megállapítottuk, hogy a kata­lizátor molibdén-tartalma 2,7% volt. Az 1. példában leírt készüléket megtöltöttük a fenti módon készült katalizátorral, A kísérlethez hidrogénező ágensként ipari, ún. bontott gázt használtunk, melynek összetétele a következő volt: H2 80,7 tf% CH4 1,4 tf% H2 0 1,0 tf% N2 14,9 tf% CO 1,2 tf% CC-2 0,8 tf% A reaktort az előző példákban leírtak szerint szellőztettük, majd a reaktor hőfokára előmele­gített, a bontott gázban levő Összes hidrogén-tar­talommal sztöchiometrikus arányú ként tartal­mazó gáz-gőz elegyet tápláltunk, be 350 °C reak­torhőmérséklet és 775 Nl/1. kat.ó. térsebesség mellett. A reaktorból távozó gázelegyet 2 óra múlva megelemeztük és megállapítottuk, hogy a hidrogén 91,8% konverzióval kénhidrogénné ala­kult át, így a gázelegy 0,27 tf% reagálatlan ként tartalmazott. A katalizátor aktivitása 3200 óra múlva is változatlan volt, porlódást nem tapasz­taltunk. 4. példa A kísérlet során a III. jelű katalizátort alkal­maztuk. Az aktiválást a nitrogénnel végzett szel­lőztetés után a 3. példában közölt összetételű bontott gázzal végeztük 250 °C reaktorhőmér­sékleten és 775 Nl/1. kat.ó. térsebességgel 2 órán keresztül. Ezután megkezdtük a hidrogéntarta­lomra számított sztöchiometrikus arányú, a reak­tor hőfokára előmelegített kéngőzbontott gáz be­vezetését 350 °C-on és 775 Nl/1. kat.ó. térsebes­séggel. Elemzés alapján megállapítottuk, hogy a hid-3

Next

/
Thumbnails
Contents