Mándi Attila et al. (szerk.): 100 éves a szabadalmi rendszer Magyarországon - MIE közleményei különszám (Budapest, 1996)

10. Beczner Farkas - Forstner János - Hesz László: A magyar olajipar rövid ismertetése

optimalizálása, a kiegyensúlyozott öblí­­tési nyomás melletti fúrási mód, és az öblít őfolyadék összetételének, reológiai tulajdonságainak javítása, a fúrólyukak tökéletesítése tették lehetővé. Az 1920-as évektől jelentős kapacitás­­bővítést és modernizácót hajtanak végre a feldolgozásban. Üstdesztilláció helyére lépett a toronydeszülláció. Az üzemek petróleumot és benzint állítottak elő. A nagyobb mélységű fúrásoknál a nagy hőmérséklet okozta öblítési és cementezési problémák, a kitörési veszé­lyek, a technológia továbbfejlesztését kí­vánták meg. Az iszap vegyészek kutatási eredményei a kis szilárdanyag-tartalmú, hőálló vagy legalább „hőállóbb" öblitő­­folyadékok kidolgozásához vezettek, így mód lett arra, hogy 220-260°C-on is hőstabilizálást tartsanak fenn. A Kárpát-medence rendellenesen nagy közethömérsékletének és pórusnyomás­viszonyainak következtében a fúrhatóság romlása, a lyukfal omlása, az öblítés­veszteség, a fúrószerszámok megszoru­­lása és a permanensen fenyegető kitörés jelent állandó veszélyt. Ezek mellett jelentkeznek az iszapkezelési, a fúrólyuk szelvényezési, a rétegmegnyitási, kútki­­képzési és fokozott korróziós problémák. A feldolgozó iparnak a II. világhábo­rút követve feladata volt a rekonstruk­ció, a termelés újraindítása. A desztillá­ciós kapacitások további növelésével a 80-as évekre elérték a 14,5 Mt/év ter­melési értéket. A takarékossági, éssze­rűsítési intézkedések következtében módosult a fogyasztás mennyisége és összetétele, növekedett a könnyebb pár­latok - fehéráruk - vegyipari termékek aránya, csökkent a fűtőolaj igény. A környezetvédelmi szempontok a fino­mítók technológiai szerkezetét módo­sítását követelik meg, előtérbe állítva a környezetbarát üzemanyagok előál­lításához szükséges eljárások beveze­tését. exceeded the U.S. drilling records of the time by 40%. Later on the introduction of new equip­ment, jet flushing, the optimisation of drilling hydraulics, drilling under equalised flushing pressure, improvements in the composition and rheological characteristics of drilling mud, and the improvement of boreholes furthered the development of rotary drilling technology. From the 1920s a significant improve­ment in capacity and modernisation was effected in oil processing. Column distilla­tion replaced still distillation. The plants were producing petroleum and gasoline. The flushing and cementation problems caused by elevated temperatures in deep bore drilling and the danger of gushers erupting called for an improvement in the technology. Developments in drilling mud research led to the formulation of low solid­­content, heat-resistant, or at least "more heat resistant" than earlier, drilling muds, thus making it possible to maintain ther­mal stability at temperatures of 220-260°C. As a result of abnormally high tempera­ture and pore pressure conditions within the strata of the Carpathian basin, the deterioration of drillability, the collapse of bore holes, the loss of drilling fluid, the wedging-in of drill bits and the permanent threat of eruptions continuously endanger the activities. In addition, problems associ­ated with the handling of drilling mud, bore stratification, fracturing, well-sinking and increased corrosion also arise. Following World War II, die processing industry undertook the tasks of recon­struction and the resumption of produc­tion. By further increasing refining capaci­ties, a production of 14.5 megatonnes per year was achieved by the 1980s. As a result of austerity measures, the rate and compo­sition of consumption had changed, the ratio of lighter fractions, white products and chemicals increased and die demand for headng oil diminished. Environmental 110

Next

/
Thumbnails
Contents