147455. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenolok gyártására

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZACOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.455. SZÄM 12. qu. 14—31. OSZTÁLY — AA—395. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás fenolok gyártására Általános Géptervező Iroda Feltalálók: Kálmán Imre vegyészmérnök, Tóth Isívánné vegyészmérnök, Galambos Jánosné vegyésztechnikus, mindhárman Budapesten A bejelentés napja: 1958. december 6. Fenolok gyártásának klasszikus módszere az aro­más szénhidrogéneik szulfonálása, majd lúgolvadék­ban való ömlesztése. Egy mól. fenol ömlesztéséhez 2,2—2,5 mol., tö'bbértékű fenolok előállításához meg több lúg szükséges. A fenolgyártás lúgköltségének csökkentése le­hetséges, ha az ömleeztést túlhevített vízgőzzel való 'hidrolízissel kapcsoljuk össze. A hidrolízis ol­vadt, vagy porszem anyagon való gőzátf utassal, történik 350—450° közötti hőmérsékleten. Az ol­vadék a szulfósavas sóból, ailkáli-iémhidroxidből és .alákifeinolátiből áll. Porszerű 'anyagot akkor ka­punk, ha a. szulfósav alkáli sóját (mésszel keverjük össze. Az olvadékban való' átfűvaiás üzemi megvalósí­tása nehézkes. Az anyag gőzibefű vasra erősen hab­zik, A fenolképsődés 'melléktermékeként alkáli­szuliít válik ki és; ezért az olvadék folyóssá gának biztosítására nagy íexiolát feleslegei kell alkalmaz­ni. A í'anolátfeleisleg viszont a szennyezéseik kép­ződését segíti elő, mert a szulfósavas eó lúg helyett íenoláttai reagál, pl: CeHöONa + CeH: ,SO :í Na = C 6 H-,OCr, + hfa 2 SO:! A porok hidrolízise sem. terjedt el. Ennek okai: a) A hidrolízis érzékenyebb szennyezésre, mint az cmlesztés, és a technikai szulfósavak mindig szennyezettek; •b) tiszta kiindulási anyagok esetén is a porszerű anyag felülete a szárítás és felmelegítés közben kátrányosodíhat, ezért a műveleteket védőgázban kell .végezni; . c) a hidrolízis hőmérsékletén a por tapadóvá, összesűlővé válik, ezért a friss anyagot nagymeny­nyiségű kireagált, nem tapadó porral kell hígítani; d). .az eljárás energiaigénye nagy, mert a képződő fenol súlyának sokszorosát kell por alakjában fel­melegíteni és 400°-os vízgőz alakjában átfúvatni. A bemzolszulíósavak meszes hidrolízise a szak­irodalomban ismert eljárás, de elterjedését a fenti nehézségiek akadályozzák. A találmány a felsorolt hátrányok kiküszöbölésére alkalmas új eljárás. Megfelelő minőségű tiszta benzolszulfósavat ak­kor kapunk, ha feleslegben levő cc. kénsavat csepp­folyós benzollal reagáltatjuk, a benzol f orrpontja alatti hőmérsékleten. A szulfonálásnáí. keletkező víz a kénsavat hígítja és emiatt a beadagolt, kén­savnak csak kib. a fele használható fel szulfonálás­ra. A kénsavfelesleget mésszel lecsapják és a gip­szet kiszűrik. Ezt az eljárást magas savezükségíete miatt csak kovás helyen használják. A fenolüzemek nagyrésze 150—170°-ra hevített benzolgőzzel vég­zi a szulfonálást. A kénsavon átfúvatott benzolgőz egy része reagál, szulfonálódí'k, nagyobbik része a keletkező víz eltávolítására használódik fel. Ilyen módon a teljes kénsavmennyiség reakcióba vihető. Az üzemek 0,5—5% szabad kénsavtartalomig szu.lfonálna'k, mert ilyen alacsony kénsavtartalom a lúgos ömlesztésí már nem zavarja. A kénsav tar­talom csökkenésével azonban a mellékreaikciók mennyisége növekedik és ezért a technikai benzol­szulfósavak 1—7% szennyezést tartalmaznak. Vizsgálataink szerint a szennyezések akkor ke­letkeznek nagyobb mennyiségben, midőn a szul­fonált oldat szabad kénsavtartalma 10% alá csök­ken. Az általunk javasolt eljárásnál előbb 70—80°-on cseppfolyós benzolt, majd 160—170°-on túlhevített benzolgőzt szulfonáluak vigyázva arra, hogy a melléktermékek mennyisége a 0,2%-ot ne haladja meg. 7—15% szabad kénsavíartalomnál a szulfo­nálást megszakítjuk, semlegesítjük és a kénsav­felesleget calciumcarkobáttal, mésszel vagy ben­zolszulfósavas kálciumoldattal leválasztjuk. Sem­legesítésre a kireagált termékből kioldott nátrium-és káliumszulfitot használjuk, mely a fölöslegben. levő mésszel az oldáskor részben már hidroxiddá konvertálódott. A szennyezéseik a kicsapódó gipsz felületére tapadnak és a gipsszel együtt kiszűrhe­tők az oldatból. A szulfonálás kitermelése kénsav­ra számítva így 80—90%-ig emelhető és a termék tisztasága mégis megfelelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom